摘要

烧结作为钢铁生产过程中污染最严重的工艺环节之一,其烟气中的NOx约占钢铁生产总排放量的50%,烧结烟气的治理已经成为钢铁企业环保达标的重中之重。因此,在钢铁行业超低排放形势下,寻求更为有效的烧结NOx过程控制方法,对减轻烧结NOx末端治理压力和降低脱硝成本具有重大环保和经济意义。针对烧结NOx过程控制问题,国内外学者开展了大量的研究和试探,也取得了一定的减排效果。但由于烧结反应过程本身具有反应温度高、氧化气氛强等特点,过程减排效果不太理想;本文结合烧结过程控制技术以及铁氧化物等对NOx催化还原作用,利用微型烧结装置和烧结杯试验装置研究烧结过程NOx产生与还原规律,并对其过程减排方法及工艺进行探索,得出以下主要结论:  (1)煤粉燃烧NOx产生规律研究结果表明:适当降低气体流量和提高燃料粒度有利于控制煤粉燃烧NOxN转化率。烧结原料对煤粉燃烧过程NOx排放速率有促进作用,其中混匀铁矿和返矿的促进作用较大,而白云石、生石灰和石灰石的影响较小。混合料化学成分、含铁纯矿物种类和烧结矿物相组分对煤粉燃烧NOx释放特性有较大影响;Fe2O3加入后NOx排放速率增加到2.57倍,NOx排放量增加23.68%,CaO的影响较小;而SiO2、Al2O3、MgO对NOx的排放速率有抑制作用;褐铁矿和赤铁矿能够大幅度促进煤粉燃烧NOx的生成和排放,菱铁矿和镜铁矿的促进作用较弱;磁铁矿的加入使煤粉中NOx排放量降低了15.74%。烧结矿(ST)及其物相组分对NOx排放速率的促进作用从大到小顺序为:三氧化二铁>铁酸二钙>铁酸钙>钙铁橄榄石>烧结矿>铁酸半钙>硅酸钙>铁橄榄石,其中,铁橄榄石、铁酸钙、铁酸半钙和铁酸二钙使得煤粉燃烧NOx排放量分别降低21.03%、28.46%、37.48和50.43%。在烧结过程中,NOx在干燥预热带及以下仅有少量生成,绝大部分产生于燃烧带高温区。  (2)烧结过程NO催化还原规律研究结果表明:无氧气存在时,CO还原NO的反应在600℃以上高温时才能发生;以烧结矿作为催化剂时,500℃时NO的转化率可达99.58%。O2浓度对烧结矿催化CO还原NO效果的影响较大。铁酸钙能催化CO还原NO,在500℃时,三种铁酸钙的催化活性从高至低依次为:铁酸半钙>铁酸钙>铁酸二钙。加入烧结矿和铁酸钙后,CO还原NO反应活化能大幅降低,可由26.49kJ·mol-1下降至10.40kJ·mol-1,加快了CO还原NO的反应速率,NO的转化率明显提高,说明烧结矿和铁酸钙对CO还原NO的反应有明显的催化作用。  (3)烧结过程NOx减排方法研究结果表明:燃料外裹熔剂预处理、三层制粒结构的中间层分布熔剂、混合料外裹熔剂和混合料内外分层配料能够有效降低NOx排放速率和排放量。当燃料分别外裹100%石灰石、白云石和生石灰时,NOx峰值浓度分别降低20.60%、26.82%和25.75%,NOx排放量分别降低22.85%、21.13%和16.21%;当三层制粒结构中间层分别分布100%石灰石、白云石和生石灰时,NOx峰值浓度分别降低32.83%、24.40%干1128.76%,NOx排放量分别降低22.96%、19.62%和23.17%;当混合料分别外裹100%石灰石、白云石和生石灰时,NOx峰值浓度分别降低28.11%,26.82%和31.76%,NOx排放量分别降低22.18%、24.72%和32.90%;混合料内外分层配料方案B(内层:混匀铁矿和返矿50%、熔剂和煤粉80%)和方案D(内层:混匀铁矿和返矿20%、熔剂和煤粉80%)的NOx峰值浓度分别降低15.45%和24.46%,NOx排放量分别降低23.50%和15.44%。  (4)烧结混合料热风预先干燥烧结杯试验结果表明,随着干燥时间的增加,烧结矿转鼓强度和落下强度总体升高,成品率、垂直烧结速度和烧结利用系数先升高后下降,干燥时间在30min为宜;随着烧结混合料热风预先干燥时间的增加,烧结过程中烟气NOx基准浓度和NOx排放量会逐渐减少,当干燥时间达到30min时,16%氧气浓度基准下NOx浓度可降低20%左右,NOx排放总量相比基准烧结减少了22.82%。双层点火烧结试验结果表明,双层点火烧结的烧结成品率和落下强度总体提高,转鼓强度和固体燃料略有降低。在层高比例为320/400mm(下/上)、点火时间间隔为7.5min时,烧结指标有略微下降,烟气的平均基准NOx浓度降低了28.85%。燃料外裹白云石、三层制粒结构中问层分布石灰石、混合料外裹生石灰对烧结指标的提高有促进作用,分层配料B的烧结指标有略微下降;三层制粒结构中间层分布石灰石、混合料外裹生石灰、分层配料B的减排效果比较明显,平均基准NOx浓度降低10%以上。

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