摘要

采用单片机、PLC、步进电机等实现的大型板料自动送料控制系统,运行多年后出现了送料机在纵向移动中达不到规定的位置,板料加工精度无法保证的现象。文章分析了存在的原因,提出了采用PLC、伺服控制器、伺服电机的改进设计方案,并阐述了PLC与伺服控制器之间的通信实现原理及连接程序。实际运行结果表明,改进后的设计方案使大型板料送料加工具有定位准确、精度高、运行稳定可靠的特点,具有较高实际应用价值。